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   2°Test Volo
endoreattore a propellente liquido "BP54L"




Alcolea de Cinca Spagna, 6 settembre 2014       SRM       Logo    

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Forum Astronautico

In occasione del meeting SRM svoltosi in Spagna, ho avuto l'opportunità di eseguire il secondo test di volo del mio endoreattore a propellente liquido BP54L. Il motore è stato migliorato in alcuni suoi particolari interni, lo scopo principale di questo lancio è di testare l'affidabilità e le prestazioni raggiunte.
Il lancio è stato fatto nella mattinata del 6 settembre e le temperatura superava i 28°C, il tempo era bello.

Una volta che ci siamo organizzati sul campo ho cominciato a preparare il missile. Questa operazione, attuata mediante l'impiego di una precisa check-list e di elementi approntati in laboratorio, ha richiesto circa un'ora.

Missilemissile
Missile pronto

Motore
       Pesatura
 dopo riempimento combustibile/comburente


Peso
            Pesatura vettore prima del lancio      
                   

missile
        Verso la rampa
                  
Il veicolo è stato posto sulla rampa, poi ho fatto gli ultimi controlli, attivato i computer di volo, accesa la telecamera di bordo, controllato la pressione dei liquidi e collegato il sistema di accensione.
 altimetri

accenditore
   Collegamento sistema accensione
                                       
Liberata l'intera area, un breve conto alla rovescia, il motore BP54L si accende regolarmente e il missile lascia la rampa.
La traiettoria è risultata perfettamente rettilinea e il veicolo è rapidamente sparito alla vista: il motore BP54L, essendo alimentato a liquidi, non produce fumo e si rende quindi poco visibile ad alta quota.
Una cosa particolare da segnalare il rumore diverso da qualsiasi altro motore.
Dopo poco si vede un puntino che scende e a circa 200 metri viene espulso il paracadute principale ed il missile tocca terra.
Il recupero è stato abbastanza semplice.

recupero

recupero


Video del volo, un ringraziamento a Piero Valle e a Pascal Reimel per aver fornito le immagini.







Grafico

Successivamente sono stati scaricati i dati dai computer di bordo (vedi grafico) :

Peso missile al decollo : 5000 gr
Altezza raggiunta : 1084 metri
Velocità max : 559 Km/h
Accelerazione : 124 m/sec^2
Tempo per raggiungere apogeo : 16 sec
Tempo totale volo : 86 sec


Alcune considerazioni finali sul volo:

Questo test di volo è stato positivo, il motore ha funzionato perfettamente e la fase di recupero è andata bene.
Lo smontaggio dell'endoreattore non ha evidenziato cedimenti strutturali e tutte le parti sono risultate integre.
Questo ottimo risultato ha fatto decidere di ripetere un lancio il giorno successivo.

Lancio del giorno sucessivo


Un ringraziamento particolare a Tripoli Spain e al gruppo Spain Rocketry








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